帶鋸床出口節流調速易被忽視的問題
1.節流調速元件位置設計不當
帶鋸床在采用調速閥的出口節流調速系統中(見圖la),從表而上看,系統的設計可以實現預期要求,但工作一段時間后,油液溫升過髙,影響系統正常工作,其原由分析如下。
(1)液壓缸3處于停止位罝時,系統沒有卸載,泵輸出的壓力油全部通過換向閥2中位和調速閥1流回油箱,損失的壓.力能轉換為熱量,使油溫升高:

(2)液壓缸3回程時,閥2右位回油也要經閥1回油箱,其節流損失使油溫升髙。
這說明在設汁出口節流調速回路時,應設置好節流調速元件的位罝,將系統改為圖lb所示,在帶鋸床液壓缸的出油口與電磁換向閥之間安置調速閥,與增加的單向閥4并聯,系統液壓缸快退時油液經單向閥直接進人液壓缸有桿腔,實現快返動作,可避免油液溫升過高。
2.采用調速閥后容易忽視負載變化的影響
在節流調速回路中,如不能保證調速元件壓差為一定值,執行器運動速度就不穩定,即使回路設計合理,也冋樣導致帶鋸床液壓缸速度隨負載變化。與節流閥相比,調速閥能夠更好實現執行器運動速度的穩定,但調速閥由減壓閥和節流閥兩個液阻串聯,所以在正常工作時,至少要保證有0.5MPa的壓差,壓差若小于0.5MPa,定差減壓閥便不能正常工作,也就不能起壓力補償作用,使節流閥前后壓差不能恒定,通過流量隨外負載變化,導致液壓缸速度不穩定。所以要考慮適當提高回路溢流閥設定壓力,保證外負載增大時,調速閥工作點不超過定差減伍閥起補償作用的臨界點,以保證執行器速度穩定。
3.采用插裝閥時未考慮局部調整對全局的影響

在采用插裝閥的出口節流調速系統中(見上左圖),要求在規定范圍實現帶鋸床液壓缸的前進、后退和任意位置停止。但在實際調試中,隨閥4開度的減小,其進口壓力隨之增高,當開度減小到一定值,其進口壓力作用使閥3開啟,液壓缸有桿腔回油油液,先后通過閥3、2流入液壓缸壓桿腔,此時液壓缸為差動連接,作差動運動。因而速度變快。閥4開度越小,回油流量越大,缸速度越快,所以現出了與預期相反的效果。這說明系統在工作中局部壓力調整對全局產生了影響。在圖2a基礎上進行改進,三位四通電磁閥的壓力油口設置單向閥5、6,分別與液E泵的出口和液壓缸有桿腔連接,效果有了明顯改善(見上右圖)